- 锅炉除氧器系列
- 解析除氧器|全自动解析除氧器
- 真空除氧器|常温水除氧器
- 双级真空除氧器|无头除氧器
- 真空电化学除氧器|全自动除氧器
- 旋膜式除氧器|热力除氧器
- 三位一体真空电化学除氧器
- 热力除氧器
- 旋膜式除氧器
- 真空除氧器
- 大气式除氧器
- 低位旋膜式除氧器
- 锅炉除氧器
- 板框式滤油机系列
- 高精度滤油机|液压油高精度滤油机
- 透平油真空滤油机|绝缘油真空滤油机
- 润滑油真空滤油机|高效真空滤油机
- 板框式加压滤油机|板框式压力滤油机
- 真空滤油机|双级真空滤油机
- 加药装置系列
- 锅炉加氨装置|智能加氨装置
- 循环水加药装置|锅炉加药装置
- 磷酸盐加药装置|全自动加药装置
- 胶球清洗系列
- 旋转式二次滤网|电动二次滤网
- 循环水过滤器|自动反冲洗过滤器
- 胶球清洗装置|凝汽器清洗
- 中空调胶球清洗装置(中央空调蒸发器)
- 胶球清洗循环水二次滤网
- 冷凝器自动在线清洗装置
- 全自动胶球清洗装置
- 胶球清洗装置胶球泵
- 胶球清洗装置装球室
- 胶球清洗装置收球网
- 凝汽器胶球清洗装置
- 锅炉消音器系列
- 风机消音器|罗茨风机消声器
- 柴油发电机排气消音器|柴油机消声器
- 小孔型消音器
- 锅炉吹管消声器
- 真空泵消音器
- 抗喷阻式消声器
- 锅炉排气消音器
- 锅炉管道消音器
- 锅炉安全阀消音器
- 蒸汽消音器
- 锅炉消音器
- 工业滤水器系列
- 自动反冲洗滤水器|自动过滤器
- 精密过滤器|精密激光打孔过滤器
- 工业滤水器|电动工业水过滤器
- 快开盲板过滤器|快开蓝式过滤器
- 循环水过滤器|全自动排污过滤器
- 手动滤水器
- 电动滤水器
- 全自动滤水器
- 热网除污器
- 管道排污滤水器
- 工业滤水器
- 旋转反冲洗滤水器
- 其它系列
- 汽液两相流疏水器
- 取样冷却器(汽、水)
- 管式冷油器|汽轮机冷油器
- 飞灰等速取样器|煤粉自动取样器
- 汽液两相流自动调节液位装置
- 热网除污器|管道除污器
旋膜式除氧器
热力除氧器
低位旋膜式除氧器
高压除氧器 、
热力旋膜式除氧器
锅炉除氧器
旋膜式除氧器除氧头
热力式除氧器
真空除氧器
锅炉消音器|锅炉消声器结构特点
锅炉消音器|锅炉消声器工作原理
蒸汽消音器|蒸汽消声器厂家
蒸汽消音器|蒸汽消声器安装用途
安全阀消音器|安全阀消声器结构特点
风机消音器|风机消声器厂家
柴油机消音器|柴油机消声器工作原理
真空泵消音器|真空泵消声器安装用途
真空泵消音器|真空泵消声器压力温度材质
管道消音器|管道消声器结构特点
小孔消音器|小孔消声器厂家
排气消音器|排气消声器安装用途
放散消音器|放散消声器结构特点
吹管消音器|吹管消声器工作原理
旋膜式除氧器厂家安装用途
真空除氧器结构特点
热力除氧器工作原理
三位一体真空电化学除氧器工作原理
解析除氧器厂家安装用途
全自动滤水器工作原理
电动滤水器厂家安装用途
手动滤水器厂家安装用途
工业滤水器厂家安装用途
工业滤水器结构特点
反冲洗滤水器工作原理
二次滤网结构特点
全自动除污器厂家安装用途
电动排污过滤器厂家安装用途
胶球清洗装置结构特点
凝汽器胶球清洗装置厂家安装用途
冷凝器自动在线清洗装置工作原理
海绵胶球厂家使用用途
剥皮胶球使用特点
金刚砂胶球清洗原理
循环水胶球泵结构特点
取样冷却器厂家安装用途
煤粉取样器结构特点
煤粉取样器工作原理
飞灰取样器结构特点
列管式冷油器工作原理
射水抽气器厂家安装用途
汽液两相流疏水器工作原理
热力除氧器乏汽回收节能技术应用分析
中国石化自备热电厂锅炉给水采用大气式热力除氧,大量蒸汽排至大气,造成环境污染和能源浪费。介绍了热力除氧器乏汽回收装置运行情况,改造后每年可回收脱盐水2.4万t,节省标煤2000t以上,为企业降低成本140多万元。
中国石化发电车间汽机装置现有三台DC-300型大气式旋膜热力除氧器,每台出水处理能力为300t/h,水箱有效容积50m3,运行工况见表1。
三台热力除氧器耗0.02MPa/130℃的低压蒸汽20t/h,将70~90℃的冷凝液加热至104~106℃的饱和水,通过热力除氧将水中的溶解氧逸出,然后通过除氧塔排空阀把氧排向大气,由于在排出氧的同时夹带大量蒸汽现场“白烟”十分严重,据统计约有3t/h的蒸汽排向大气,不仅浪费了大量热能,而且严重地污染了环境,为此决定采用北京君发拓源节能环保有限责任公司JFCV-100乏汽回收技术,对热力除氧器排出的蒸汽进行回收。
改造工作包括利用原蒸汽系统中的1#和2#疏水箱作集水箱,1#和2*疏水泵作循环喷射泵,新增一级GK型高负塔和一级FX型吸收塔,及相应的自动调节装置等,三台低压大气式热力除氧器乏汽回收技术改造工艺流程见图1。
1#,2#和3#三台热力除氧器的向空排汽统一汇集至母管1,先由1*或2#循环喷射泵通过9-10管线供给GK高负塔喷射器0.6MPa的动力喷射水,将母管1内的乏汽吸入GK高负塔内进行冷却内吸收和分离预处理。余下氧气和少量未凝结乏汽排入管道3,再由脱盐水母管12向FX吸收塔喷射器提供20℃/0.5MPa脱盐水通过管道3—4将其吸入FX吸收塔内混合冷却段,使乏汽与水混合制成热水,而后进入分离段使气水混合物沿罐切线方向旋转运动,不凝结氧气与水分离,氧气从自动排气阀经排空管5排向大气。GK高负塔、FX吸收塔分离出的冷凝液分别经管道6和7汇集至管道8回收至1*或2#疏水集箱。疏水集箱内的冷凝液再由1*或2#循环喷射泵加压至0.6MPa后,经管道9-10和9-11分别作热力除氧器补充水和高负塔喷射器动力水。
该技术改造后自2007年投运以来,运行技术参数见表2。
以上技术统计表明,改造后除氧给水温度为104~106℃,含氧量为6~10μg/L,符合除氧给水温度大于104℃,含氧量小于15μg/L技术标准;节能装置投运后可以回收向空排汽约3t/h,即除氧系统化学补水可以减少3t/h,按年运行8000h,脱盐水成本2.8元/t估算,每年可以减少开支6.72万元。
除氧蒸汽压力为0.02MPa,向空排汽实测温度为110℃,查得焓值为2694kJ/kg;脱盐补水压力为0.5MPa,温度为为25℃,查得焓值105kJ/kg,也按年运行8000h计算,回收向空排汽3t/h可以回收乏汽热量6.21×1010kJ,这些余热被该装置脱盐水母管12所供低温脱盐水所吸收后,经管道9-11回收至热力除氧器内,从而相应减少了热力除氧器补水加热器的蒸汽消耗,折合标煤2122t;按标煤单价650元/t估算,全年节约成本138万元。该装置成功投运后,除氧给水含氧量为10~13μg/L,低于15μg/I标准,每年可回收脱盐水2.4万t,节省标煤2000t以上,为企业降低成本140多万元,效益十分可观,又保护了环境,节能减排效益非常明显。